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今年以來,冀中股份馬頭洗選廠以“大精煤”戰(zhàn)略為引領,強化精煤生產(chǎn)過程管控,從原煤煤質、配煤入洗、洗煤工藝等多方面入手,全力提升精煤質量,助力實現(xiàn)高質量首季開門,增強企業(yè)盈利能力和核心競爭力。
針對部分煤種產(chǎn)量不均衡情況,他們合理調整產(chǎn)品結構,科學組織原煤調運入洗量,依據(jù)原煤入洗量和產(chǎn)品分流量不同、精煤灰分變化差異的情況,及時改進浮選密控工操作方法,將原煤處理量穩(wěn)定在每小時750噸以上,從而提高精煤回收率,降低精煤水分和中煤損失。同時,嚴格執(zhí)行“商品煤”管理辦法,加強對原煤礦井煤質采制化管理,源頭把控,依據(jù)各入洗原煤礦煤質進行試驗尋找最佳入洗方案,并調整精煤采制化作業(yè)程序,增加精煤生產(chǎn)過程中采樣頻次,通過全過程跟蹤管理、實驗數(shù)據(jù)分析等方法,確保精煤灰分、水分、粘結指數(shù)達標。
他們不斷加強選煤過程管控,精煤灰分指標采取中上線控制,重介精煤與浮選精煤單機灰分合理配置,每班對原煤灰分與當班精煤回收率進行分析對照,及時調控原煤處理量,保證洗煤效率最大化。加強對磁選機、脫介篩上物料帶介、煤泥含量檢查力度,及時關注單機灰分、浮選尾礦、中煤損失等各項指標。為確保精煤產(chǎn)品水分保持在13%以下,在精煤壓濾機上加裝反吹逆止門,加大脫水設備的日常維護,及時更換破損的濾布,保證設備工況,有效的降低了產(chǎn)品水分,保證精煤產(chǎn)品質量合格。開展密控工、浮選工技術小指標競賽,改善礦漿礦化效果,提高浮選抽出率;在原煤皮帶、選煤生產(chǎn)過程中,使用灰分自動檢測儀,進一步提高煤質檢測的及時性、精準性,確保精煤灰分合格率達到100%。